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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: 8#[2]1X^8  
表1 废水水质
z]D/Qr  
CODCr(mg/L)
FAX[| p  
BOD5(mg/L)
q=*bcDu  
pH
^=8/Iw  
色度(倍)
?f6SKC  
温度(℃)
q>wO=qWx  
SS(mg/L)
rjj_]1?K  
600~1200
3Pp+>{2_?  
160~300
#m;o)KkH$r  
>13
[WV&Y,E  
400~600
A~X\ dcn  
45~55
%m [l/,2x  
300~600
"zkQu  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 (F9e.QyWb  
1 处理流程与设计参数
BoOuN94  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 /t! 5||G  
表2 设计的进水指标
7GS 4gSd3  
CODCr(mg/L)
!%$,S=_F  
BOD5(mg/L)
< Wp)Y  
pH
f~/hsp~Hp  
温度(℃)
=vvd)og  
色度(倍)
_l1"X^Aa  
SS(mg/L)
s:_a.4&Y  
800
Gt _tL%  
200
"K$c9Z 8  
>13
Lusd kc7  
45~55
7a^D[f0V  
500
;yyR_N S  
450
4_sJ0=z-  
  D$>&K&  
表3 广州地区的排放标准
 +a%D+  
CODCr(mg/L)
;\6@s3  
BOD5(mg/L)
7Z~JuTIZ  
pH
/U0Hk>$~(  
色度(倍)
ryw%0H18  
SS(mg/L)
$Dx*[.M3>  
80
]7>#YKH.  
30
Ea][:3  
6~9
6R^32VeK($  
40
!Ur.b @ke  
70
8 5)C7tJ-g  
2 工艺介绍 5uahfJk  
  ①沉砂池 o|vL:| 8Q  
%&VI-7+K  
FN<>L0  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 `OgT"FdL!  
qyFeq])  
  ②调节池 .0RQbc9  
\`["IkSg7  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 CLe{9-o  
q5hE S  
  ③水解酸化池 3 yb]d5:U  
[7HBn  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 hcRe,}wJ  
,Eh]Zv1 AE  
  ④接触氧化池
qm_m8   
94dd )/a  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 , .~ k  
U{Oo@ztT  
  ⑤斜管沉淀池 m a@V>*u  
4%8den,|  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 3@ Fa  
3 行过程与结果 x3`JC&hF,q  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 dR< d7  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 hgW 1g#  
&g5PPQ18  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 Dt(D5A  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
$57Q g1 v  
日期
z#PaQp5F  
原水
+a|Q)Ob  
水解池出水
dL'oKh,  
接触氧化池出水
o8<~zeI  
沉淀池出水
lOeX5%$Z  
9月1日
%bF157X5An  
950.8
S ;rd0+J  
694.1
n-jPb064  
182.70
aN 0 7\  
100.22
FNF`Z  
9月2日
Jh&DL8`  
745.67
d|Wqx7t]P  
484.69
@M-w8!.~  
124.82
6=$< R4B  
82.37
4XER 7c  
9月3日
B?-w<":!  
723.41
=gR/ t@Ld  
450.38
U*Y]cohh  
105.27
JZxA:dg l  
75.63
+3-5\t`  
9月4日
g3[-[G^5  
840.0
8+gp"!E  
478.83
RDHK'PGA  
134.45
d1c+Ii%  
89.62
!<~.>5UQ  
9月5日
NI,>$@{  
650.37
]k]bLyz\J  
357.70
8g_kZ^<[  
95.74
\rUKP""m  
71.42
q\i&E Rr  
9月6日
ETU-6qFtO  
620.49
&XcPHZy'  
341.27
qCrpc=  
89.61
FT6CKsM"  
65.24
P#!g P3  
9月7日
 C&qo$C  
679.64
SODHn9)  
384.19
ZaY|v-  
98.82
tF/Ni*\^rV  
67.33
<aaT,J8%[  
9月8日
"dt}k$Gr  
845.89
F?a 63,r  
524.45
19O    
137.44
dB#c$1  
88.45
L|#0CRiN  
9月9日
=?y0fLTc  
812.57
yI d1J  
479.42
*mj=kJ7(  
108.87
Z5U\>7@&8  
75.57
\5<Z[#{  
9月10日
k&5T-\q  
889.82
J{a9pr6  
503.40
sx7zRw >X  
151.02
*K?UWi#$  
94.76
[8Z#HjhQ  
9月11日
P$y'``  
703.27
7p!f+\kM  
392.21
2auJp .  
93.99
*a|575e< z  
65.54
G"(aoy, co  
9月12日
7KUf,0D  
587.34
x{ `{j'  
300.62
zNo"P[J8  
85.00
DS @Yto  
69.42
&F7_0iA P(  
9月13日
~9k E.  
634.68
yXEI%2~)  
345.91
6M_ W(  
100.32
&ZFHWI(P  
75.67
/7+b .h])^  
9月14日
Pq{p\Qkj  
579.79
%B1TN#KoT  
300.56
!RwhVaSh  
92.47
(5+g:mSfr  
70.74
NZ8X@|N  
9月15日
< RC%<  
678.89
?< yYm;B  
377.74
~@@$-,}X   
101.86
DYIp2-K  
73.50
S fY9PNck\  
} C/+zF6q  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 ~d\V>  
4 主要运行费用分析 fJk'5kv  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 &IRM<A!8  
Nq9M$Nt]  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 gzW{h0iRr  
,-(D (J;}1  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 ~h=iZ/g_^_  
{ JDD"z  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 fsnZHL}=n  
9CN'2 9c  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 =_@) KWeX$  
5 结论 ?0JNaf  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 GGhk`z  
]Z85%q^`  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 Wy-y-wi:p  
ouFKqRs;  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 gs a@ci  
gnxD'1_  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 VUHf-bKl  
A+4Kj~`!  
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