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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: Q!A3hr$IF  
表1 废水水质
+\(ay" + d  
CODCr(mg/L)
Jgj L$n;F  
BOD5(mg/L)
~9>[U%D  
pH
ug3lMN4UX  
色度(倍)
c+K=pp@  
温度(℃)
k2,oyUT=S  
SS(mg/L)
aD3F!Sn  
600~1200
lp%.n= '\  
160~300
87E3pe  
>13
4a50w:Jy]  
400~600
IqJ=\  
45~55
byxehJ6[V  
300~600
r^tXr[}  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 ]?^xc[  
1 处理流程与设计参数
,( kXF:  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 b2-|e_x  
表2 设计的进水指标
}eRG$)'  
CODCr(mg/L)
~I^[rP~  
BOD5(mg/L)
)0V]G{QN  
pH
 v2=!*  
温度(℃)
Z/UVKJm>:  
色度(倍)
W ]MJ!4  
SS(mg/L)
.w OLi Ms  
800
pXEVI6 }  
200
72.IhBNtT  
>13
uB"m!dL  
45~55
Zd/~ *ZA  
500
=QO[zke:  
450
XFAt\g  
  i4C b&h^  
表3 广州地区的排放标准
vszAr( t  
CODCr(mg/L)
a8P 6-)W  
BOD5(mg/L)
p<['FRf"  
pH
qfe%\krN{i  
色度(倍)
qf$|z`c  
SS(mg/L)
A'R sy6  
80
(pNng"/  
30
`g1~ya(MC  
6~9
4 V*)0?oYE  
40
?q&mI*j!  
70
FJiP>S[]  
2 工艺介绍 G\AQql(f4  
  ①沉砂池 bx6}zk f&  
He23<hd!  
[=!MS?-G  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 bJ}+<##  
<a3XV  
  ②调节池 cK@K\AE  
A+8b] t_k  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 |th )Q  
[D\AVx&  
  ③水解酸化池 Inoou 'jX  
= ,]M$M  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 yp/*@8%_E  
n\Nl2u& m  
  ④接触氧化池
HPB1d!^  
AG2jl/  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 n4,J#h/  
(#lS?+w)  
  ⑤斜管沉淀池 EG6fC4rfC  
GK+w1%6)  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 WH*&MIjAr/  
3 行过程与结果 *ni|I@8  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 } d6^  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 Tr)[q>  
+ >j_[O5Y  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 DK;-2K  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
db|$7]!w  
日期
uWE@7e4'I  
原水
T8LwDqio  
水解池出水
_45 "Z}Zx  
接触氧化池出水
t[Q\T0E  
沉淀池出水
,*US) &x  
9月1日
F2=97 =R  
950.8
X*@S j;|m  
694.1
vSh) r 9  
182.70
NT0q!r/!  
100.22
Sj\8$QIXC  
9月2日
L` 6`NYR  
745.67
2\ n6XAQ*  
484.69
gueCP+a_  
124.82
,b{4GU$3  
82.37
}/|1"D  
9月3日
>K3Lww)Ln  
723.41
iM-@?!WF  
450.38
SX#ATf6#  
105.27
HzV3O-Qz]  
75.63
@L0.Z1 ).  
9月4日
r?{tBju^  
840.0
eG.?s ;J0  
478.83
==& =3  
134.45
2]|+.9B  
89.62
WE\V<MGS/  
9月5日
n=`UhC  
650.37
qbjRw!2?w  
357.70
s<:J(gD  
95.74
xGjEEBL  
71.42
MOXDR  
9月6日
SKGYmleR  
620.49
HghNI  
341.27
BQsy)H`4E  
89.61
}JS?42CTaV  
65.24
?g 1%-F+  
9月7日
fU,sn5zZ  
679.64
RDZl@ps8  
384.19
)!'SSVaRs  
98.82
QM OOJ A  
67.33
E }UlQq  
9月8日
!RV}dhI  
845.89
K*>lq|i u  
524.45
!9B)/Xi  
137.44
aB.`'d)V  
88.45
xI$B",?(  
9月9日
't]=ps  
812.57
in$Pk$ c  
479.42
kP3'BBd,  
108.87
7i`8 c =.  
75.57
G}d@^9FkE  
9月10日
s#>Bwn&b)  
889.82
vn7<>k> dx  
503.40
QOMh"wC3  
151.02
b+,u_$@B  
94.76
lUbQ@7a<'  
9月11日
-:&qNY:Vp  
703.27
crG+BFi  
392.21
WbB0{s  
93.99
P >HEV a  
65.54
1*,f  
9月12日
/Ii a>XY  
587.34
8wMu^3r  
300.62
w-LMV>+6|  
85.00
Yjx*hv&?  
69.42
:_X9x{  
9月13日
fO|oV0Rw  
634.68
]lV\D8#  
345.91
S2T~ 7-  
100.32
eD2u!OKW!  
75.67
vau0Jn%=ck  
9月14日
{N!Xp:(<7_  
579.79
PZ06 _  
300.56
lC) :$W  
92.47
~;> p sNy  
70.74
g:V8"'  
9月15日
_8]hn[  
678.89
b}s)3=X@q  
377.74
9=D09@A%e  
101.86
>..C^8 "  
73.50
T-S6`^_L  
oS.fy31p  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 Ky(=O1Ufu  
4 主要运行费用分析 {\u=m>2U|  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 P4 H%pm{-  
:56f  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 $=) i{kGS@  
A 9\]y%!  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 p)'.swpJ  
EkWipF(  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 )}`3haG  
hqr V {c  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 9'tOF  
5 结论 c^Y&4=>T  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 Y5rR  
I"AgRa  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 !w+A3Z>V  
<]9%Pm#X  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 @ t W;(8-  
0H<&*U_V  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 1lAx"VL  
ze5Hg'f  
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