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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: Bz_^~b7  
表1 废水水质
wc0jhHZO ?  
CODCr(mg/L)
&LmJ!^#  
BOD5(mg/L)
V("{)0~O  
pH
F;>V>" edl  
色度(倍)
b IH;  
温度(℃)
\(~y?l  
SS(mg/L)
)) Zf|86N  
600~1200
~Xw"}S5  
160~300
x* DarSk  
>13
Qf58ig-vCY  
400~600
fr,7rS/w{l  
45~55
&d9{k5/+\  
300~600
g(nPQOs$u  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 *aXF5S  
1 处理流程与设计参数
d]` CxI]  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 i}b${n o  
表2 设计的进水指标
HPpR.  
CODCr(mg/L)
OHv[#xGuV?  
BOD5(mg/L)
.\ K_@M  
pH
-)s qc P  
温度(℃)
~"dA~[r L  
色度(倍)
E"\/ M  
SS(mg/L)
JgG$?n\  
800
yH7F''O7  
200
kTKq/G,Ft  
>13
#1J &7F1  
45~55
WJ)z6m]  
500
g! cUF+  
450
;V@WtZv  
  ODZ5IO}v  
表3 广州地区的排放标准
?:Mr=]sD  
CODCr(mg/L)
2<li7c59  
BOD5(mg/L)
Q *~LCtrI  
pH
n-5W*zk1  
色度(倍)
hp8%.V$f  
SS(mg/L)
|]QqXE-7  
80
a5 *2h{i  
30
`))\}C@k  
6~9
?MXejEC  
40
;V^ 112|C  
70
DQMHOd7g  
2 工艺介绍 1[kMOp  
  ①沉砂池 0ph{  
lW<PoT  
ANvRi+ _  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 HN_d{ 3  
0_k '.5l%  
  ②调节池 79nG|Yj|\  
y+!+ D[x  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 p7);uF^O%  
\2nUa ;  
  ③水解酸化池 Ib|Rf;J~-  
u4.ngjJ  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 $|]" W=h  
[v$0[IuY,  
  ④接触氧化池
MepuIh  
Kk(9O06j  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 ,QC{3i~  
S5KEXnjm  
  ⑤斜管沉淀池 o[v\|Q`d  
qP2ekI:y  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 /c"efnb!  
3 行过程与结果 9Rn? :B~W:  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 z^_*&  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 H~GQ;PhRx  
rSxxH]-  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 fBgEnz/  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
S{FROC~1R  
日期
/EibEd\  
原水
%7#-%{  
水解池出水
fGw^:,B  
接触氧化池出水
"]oO{'1X  
沉淀池出水
p/JL9@:'  
9月1日
&FH2fMLQ  
950.8
r|PFw6  
694.1
Dfps gY)/?  
182.70
4(Ov1a>  
100.22
z\0 CE]#T  
9月2日
#VB')^d<U  
745.67
c9kzOQ2n  
484.69
`(1K  
124.82
j [rB"N`0  
82.37
[zL7Q^~  
9月3日
k% sO 0  
723.41
f;&]:2.j  
450.38
P6 ;'Sza  
105.27
1G0fp:\w  
75.63
Nru7(ag1~  
9月4日
+$$$  
840.0
L lw&& K  
478.83
S#-wl2z  
134.45
j:}J}P  
89.62
]J* ,g,  
9月5日
h)6G aJ=  
650.37
bn(`O1r[(  
357.70
5GA\xM-  
95.74
?_oF:*~\  
71.42
-*~CV:2iq-  
9月6日
\":?xh_H  
620.49
^A][)*SZ  
341.27
Cv>o.Bp|  
89.61
0x11 vr!  
65.24
K*IxUz(  
9月7日
& SAH2xR  
679.64
~XydQJ^*  
384.19
FVB;\'/  
98.82
&(z fa&j|  
67.33
F( Ak  
9月8日
3IR ^  
845.89
!@I}mQ ~  
524.45
M wab!Ya  
137.44
1[E#vdbT  
88.45
l;"Ab?P\  
9月9日
`p0ypi3hn  
812.57
?\/qeGW6G  
479.42
b?Pj< tA  
108.87
G ){g  
75.57
K'1~^)*  
9月10日
~AG$5!  
889.82
a$9A(Pte  
503.40
2X88:  
151.02
Aaw( Ed  
94.76
`Zz uo16  
9月11日
RGD]8 mw  
703.27
PfG`C5 d  
392.21
h:/1X' 3d  
93.99
R4e&^tI@*  
65.54
J?n<ydZSH  
9月12日
0 nW F  
587.34
n&-496H  
300.62
gJ3c;  
85.00
WxGSv#u  
69.42
h4fLl3%H  
9月13日
ad n|N  
634.68
:a3LS|W  
345.91
y/_wx(2  
100.32
.d q "k  
75.67
0y %L-:/c|  
9月14日
Mth6-^g5  
579.79
MonS hIz  
300.56
^uaFg`S  
92.47
_MYx%Z  
70.74
(TSqc5^H  
9月15日
b;9n'UX\  
678.89
$W!]fcZlB  
377.74
2HOe__Ns  
101.86
Q!CO0w  
73.50
%!.M~5mCd  
73DlRt *  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 &v# `t~  
4 主要运行费用分析 x3p9GAd#  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 (:$9%,x  
_J"mR]I+  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 w@N{ @tG  
/)1v9<vM"  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 =Nl5{qYz^&  
INLf#  N  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 ~%aJ Fs  
pv$tTWk  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 1=TSJ2{ 9  
5 结论  [y{E  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 ec?1c&E  
>Pkdu}xP3  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 oYq,u@oM  
@aB9%A n1  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 >)%#V<{<  
xT+ ;w[s  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 pYGYy'%A'  
8on[%Vk  
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