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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: x2K.5q>  
表1 废水水质
^*R rx  
CODCr(mg/L)
BBy/b c!  
BOD5(mg/L)
|yQ3H)qB#  
pH
yNI} =Z  
色度(倍)
?b2%\p`"  
温度(℃)
)!M:=}."  
SS(mg/L)
KZ<zsHX8H  
600~1200
59ro-nA9v  
160~300
WvN5IHo 8i  
>13
^V>sNR  
400~600
5v>(xl  
45~55
\ Fc"Q@.u  
300~600
S{J$[!F  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 TQbhK^]  
1 处理流程与设计参数
HtS:'~DYo  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 2<Ub[R  
表2 设计的进水指标
9j9A'Y9(  
CODCr(mg/L)
}&;0:hw%  
BOD5(mg/L)
D<Ads  
pH
{v~&.|  
温度(℃)
DA[-(  s  
色度(倍)
H}JH339  
SS(mg/L)
RQ9T<t42  
800
d) G7U$z~  
200
4z[Z3|_V  
>13
0.|tKetHq  
45~55
D='/-3f!F]  
500
Wu:vO2aw8  
450
<;SMczR  
  w.J2pvyB  
表3 广州地区的排放标准
0XL x@FYn  
CODCr(mg/L)
/ gXli)  
BOD5(mg/L)
:NS;y-{^^y  
pH
>RE&>T^8  
色度(倍)
3"!2C,3c#  
SS(mg/L)
]#))#-&1  
80
:3{@LOil^  
30
kzgH p,;R{  
6~9
p!U#53  
40
eJ$?T7aUf  
70
C[? itk!  
2 工艺介绍 E^#|1Kpq  
  ①沉砂池 u\&oiwSIP  
Joq9.%7Q  
=<O{  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 c*MjBAq  
ZEUd?"gaR  
  ②调节池 ^=E 4~22q  
X1#D }  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 nLQ 3s3@1>  
A{mbL2AxwC  
  ③水解酸化池 1\kOjF)l  
hH )jX`Ta  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 _Vj O [hx  
.'5yFBS  
  ④接触氧化池
XV). cW|.a  
+lO Y IQ  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 ZCbxL.fFz  
4xe:+sA.N  
  ⑤斜管沉淀池 Y?ZTl762  
#x)G2T'?  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 =lr*zeHLC  
3 行过程与结果 ,'={/)c<  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 sjWhtd[fgG  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 kh^AH6{2  
i Dp]l u  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 q|=tt(}G  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
x #BUIi  
日期
+CX2W('  
原水
TjgX' j  
水解池出水
f ,K1a9.  
接触氧化池出水
K34ca-~  
沉淀池出水
L.l"'=M  
9月1日
2=(=Wjk.  
950.8
D3;^!ln]D  
694.1
r_FW)Fu^  
182.70
D@>P%k$$s>  
100.22
kxTh tjgv  
9月2日
:*1|ERGoay  
745.67
ZKAIG=l&!  
484.69
0N_Ma')i  
124.82
h9>~?1$lz  
82.37
?n?Ep[D  
9月3日
\1aj !)  
723.41
csH1X/3ha\  
450.38
0 (@8   
105.27
7I(Sa?D:  
75.63
9)aXLM4Y  
9月4日
\hv*`ukF  
840.0
; =F^G?p^  
478.83
jVi''#F?f  
134.45
9p>3k&S  
89.62
&R\ .^3  
9月5日
S"5</*  
650.37
G)5%f\&  
357.70
)h2wwq0]  
95.74
K s8S^77  
71.42
~iEH?J%i1r  
9月6日
NnrX64|0  
620.49
v(h   
341.27
`Qaw]&O  
89.61
=WFMqBh<`  
65.24
v)okVyv  
9月7日
_4xX}Z;  
679.64
#^yw!~:{  
384.19
VISNmz2P  
98.82
?P0$n 7,  
67.33
Y.[^3  
9月8日
]\ sBl  
845.89
)/Ee#)z*  
524.45
hi`\3B  
137.44
eaYQyMv@  
88.45
x AkM_<  
9月9日
Y>R|Uf.o z  
812.57
jiC;*]n  
479.42
$*9h\W-)`Q  
108.87
[-{L@  
75.57
b@/z^ k{%  
9月10日
ZV,n-M =  
889.82
C.}Z5BwS  
503.40
j42U|CuK  
151.02
g$EjIHb  
94.76
:PY~Cws  
9月11日
XB50>?? NE  
703.27
 Ae <v  
392.21
N$6Rg1  
93.99
4%KNHeaN  
65.54
K0g<11}(Yg  
9月12日
[8^j wnAYS  
587.34
v,KH2 (N  
300.62
rk-}@vp  
85.00
05TZ  
69.42
oi::/W|A+  
9月13日
gX{V>T(<  
634.68
l$}h1&V7  
345.91
V2^(qpM!  
100.32
s4@AK48  
75.67
<ij;^ygYD  
9月14日
$83 TA> <a  
579.79
/E2/ 3z  
300.56
([qw#!;w;  
92.47
`|8)A)ZVT  
70.74
smoz5~  
9月15日
* S~gF/*kP  
678.89
pfe9 n[  
377.74
VuN= JX  
101.86
u `1cXL['  
73.50
m;>HUTj  
Sy6Y3 ~7  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 &y[Od{=  
4 主要运行费用分析 jQFAlO(E':  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 6#MIt:#  
;sE;l7  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 GPy+\P`  
c`yLn %Of%  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 ' JsP9>)  
R*`A',]:9  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 6 D_3Hwrs  
EJ;:O1,6H  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 y/Fv4<X  
5 结论 y m<3  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 8%S5Fc #am  
H4ml0SS^  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 k_ 9gMO  
7E*d>: 5I  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 O~N0JK_>  
p}$VBl$'  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 "q5Tw+KCfu  
Squ'd  
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