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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: $.kIB+K  
表1 废水水质
xNxIqq<k  
CODCr(mg/L)
-lSm:O@'  
BOD5(mg/L)
~>}BDsM  
pH
$ Qg81mu  
色度(倍)
m}Tu^dy  
温度(℃)
f  .+e  
SS(mg/L)
Gq-U}r  
600~1200
w V56LW  
160~300
AS;{O>}54  
>13
\UB<'~z6!  
400~600
~q|^z[7  
45~55
;e jC:3yO  
300~600
\D}/tz5~B  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 t]vX9vv+D  
1 处理流程与设计参数
SZwfYY!ft0  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 C!Tl?>Tt  
表2 设计的进水指标
CB|z{(&N  
CODCr(mg/L)
[9+M/O|Vs  
BOD5(mg/L)
C8 G[ 'aQ  
pH
9Xm"kVqd/  
温度(℃)
yr;oq(&N  
色度(倍)
Tp0Tce/  
SS(mg/L)
`,7BU??+u  
800
74Kl!A  
200
=CqLZ$10  
>13
'{Ywb@Bc  
45~55
*~-~kv4-  
500
w\\    
450
.UJDn^@  
  gWJLWL2  
表3 广州地区的排放标准
w1iQ#.4K_  
CODCr(mg/L)
r?[Zf2&  
BOD5(mg/L)
"\e9Y<  
pH
:MJTmpq,  
色度(倍)
PY) 74sa  
SS(mg/L)
`+i<:,z-gs  
80
k2O==IG]6  
30
0nae gy?,  
6~9
\GBv@  
40
^F_c'  
70
d)9=hp;,V  
2 工艺介绍 !.kj-==s{7  
  ①沉砂池 Sh= z  
9Yd<_B#  
 w8$8P  
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 E%2]c?N5  
PkMN@JS  
  ②调节池 GK~uoz:^O  
Qw}uB$S>  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 }k~ih?E^s  
yX0n yhq  
  ③水解酸化池 +Hgi l  
j 4!$[h  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 m}hEi  
9sG]Q[:.]  
  ④接触氧化池
r2yJ{j&s  
h! =h0  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 {ppzg`G\  
ZP{<f~;  
  ⑤斜管沉淀池 G?kK:eV  
<aztbq?  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 3P@D!l V&K  
3 行过程与结果 Z _Wzm!:  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 m??Py"1y  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 ^/_Yk .w  
F+"_]  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 NV7k@7_{B  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
dgL>7X=7  
日期
T'9ZR,{F  
原水
s3HVX'   
水解池出水
"$XX4w M  
接触氧化池出水
E7t;p)x  
沉淀池出水
z%OKv[/N  
9月1日
5?lc%,-&  
950.8
s{-gsSmE  
694.1
DsejZ&  
182.70
G18w3BFx  
100.22
|;vQ"8J  
9月2日
(k?H T'3)  
745.67
flsejj$  
484.69
)S caT1I  
124.82
-QrC>3xZR  
82.37
X2z<cJG|d@  
9月3日
CMXF[X)%  
723.41
X\AH^I6S  
450.38
EY,jy]|#  
105.27
5*AXL .2ih  
75.63
-U d^\ Yy  
9月4日
ZK5nN9`  
840.0
-V2\s  
478.83
2KlQ[z4Ir  
134.45
*'%V}R[>  
89.62
P@{ x@9kI  
9月5日
~b f\fPm  
650.37
x:Y9z_)O  
357.70
1F@k9[d~  
95.74
,eXtY}E  
71.42
~>2uRjvkwB  
9月6日
hXW` n*Zw  
620.49
SQKhht`M  
341.27
FFHq':v  
89.61
+#O+%!  
65.24
ajYe ?z  
9月7日
P3M$&::D-  
679.64
Q$jEmmm%V[  
384.19
\}jMC  
98.82
)uPJ? 2S9  
67.33
@^{Hq6_`  
9月8日
_)A|JC!jId  
845.89
/{M<FVXK+|  
524.45
/y$Omc^  
137.44
b#j:)PA0C  
88.45
VPLf(  
9月9日
@W,jy$U  
812.57
j"W>fC/u  
479.42
 W!Tx%  
108.87
w5FIHYl6B  
75.57
*$p*'vR  
9月10日
2y [Q  
889.82
5LeZ ?'"c  
503.40
jNZ .Fb  
151.02
[4KQcmJc#  
94.76
1{uxpYAP=  
9月11日
unDW2#GX  
703.27
BR|!ya+_2  
392.21
pn"!wqg  
93.99
{X,%GI  
65.54
VZ]iep  
9月12日
y6 (L=$+B  
587.34
RhYe=Qh4{p  
300.62
}n)0}U5;0  
85.00
vNi;)"&*  
69.42
\zd[A~!  
9月13日
rgy I:F.  
634.68
_\AQJ?< M  
345.91
4U2{1aN`  
100.32
B*/!s7c.  
75.67
4!sK>l!  
9月14日
1dv P2E  
579.79
Jm!,=} oP'  
300.56
MkW=sD_  
92.47
628iN% [-  
70.74
t R51Pw  
9月15日
O=__w *<  
678.89
6UCF w>  
377.74
Kyx9_2  
101.86
nlpEkq  
73.50
$e1.y b%  
=rymd3/  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。  Gd A!8  
4 主要运行费用分析 OPN\{<`*d  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 u7mPp3ZYK  
IP/%=m)\%  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 /4O))}TX  
3E wdu  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 !Ew ff|v"  
/ -v ;  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 ^'[QCwY~  
?o[h$7` o6  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 ?fH1?Z\'K  
5 结论 K ,NmDc^  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 mDK*LL5]W  
zYV{ |Z  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 |;NfH|43;  
MJ ch Z  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 l,lqhq\  
<[\I`kzq  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 F/ZFO5C%  
U2m#BMV  
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