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水解与接触氧化工艺处理印染废水 [复制链接]

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离线思嘉新材
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
 广州市某印染厂是一家棉布印染、整理企业,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,废水中残留染料多,颜色深;使用ABS作为表面活性剂,对微生物有抑制作用[1];所用浆料为PVA,生化性差。废水水质如表1: :Gz$(!j1.'  
表1 废水水质
@MQfeM-@  
CODCr(mg/L)
=}ZY`O*/  
BOD5(mg/L)
r:xg#&"*  
pH
5i$P$ R  
色度(倍)
/3+E-|4s  
温度(℃)
d*!H&1L  
SS(mg/L)
E.'6p \  
600~1200
>yyu:dk-;  
160~300
WbFCj0  
>13
u 'ng'j'  
400~600
D9(4%^HxV1  
45~55
VQ~eg wJL  
300~600
7Aw <:  
  工程采用水解酸化、接触氧化的工艺,目的是通过废水的水解酸化反应,把难降解的高分子物质转化为较小的分子,从而改善废水的可生化性,为接触氧化创造条件[2]。 PHsM)V+  
1 处理流程与设计参数
#.j:P#  
  设计进水参数与排放标准如表2、3 所示。 Cn9MboXX  
表2 设计的进水指标
Mi!ak  
CODCr(mg/L)
(_q&QI0{  
BOD5(mg/L)
I7ySm12}  
pH
Tq6@ 1j6p  
温度(℃)
Z${@;lgP  
色度(倍)
lVb;,C%K  
SS(mg/L)
RML'C :1  
800
vCR\lR+  
200
MU_ >+Wnf  
>13
'$OLU[(Y  
45~55
XG6UV('  
500
iQaFR@  
450
=7("xz %  
  ~R W6;  
表3 广州地区的排放标准
p&\x*~6u  
CODCr(mg/L)
2|^bDg;W+u  
BOD5(mg/L)
QO~ TuC  
pH
3?(||h{  
色度(倍)
>7V&pH'  
SS(mg/L)
.!t' &eV  
80
WS0RvBvb  
30
'W j Q  
6~9
WaWx5Fx+  
40
 L7*~8Y  
70
%lPF q-  
2 工艺介绍 |3g:q  
  ①沉砂池 r).S/  
T3{qn$t8  
.,x08M   
  沉砂池设计停留时间为15 min。在沉砂池中部设置格栅,主要是去除一些大的杂物。在池的前段开始加酸,通过搅拌机搅动使酸碱充分反应。沉砂池内不设曝气管,格栅人工清渣。 mv xg|<  
fD|ox  
  ②调节池 U07n7`2w  
15gI-Qb  
  在调节池的入口处设置pH监测仪。在工程设计时,特别增加了调节池的调节时间,废水在调节池的停留时间为8 h。调节池内设置穿孔曝气管曝气,曝气的主要用途是脱硫和使酸碱反应更充分,以保证进入水解酸化池废水的pH值在7~10之间。废水在进入水解酸化池之前主要通过降温装置使温度降到40 ℃以下,以保证微生物的正常代谢。 s4}}MV3X  
]0dp^%  
  ③水解酸化池 GYv2 ^IB:  
eA_1?j]E3  
  设计的水解酸化池与一般的水解酸化池有不同之处:a.水解酸化池中挂填料,使污泥附着在填料上形成膜,从而增大污水与污泥的接触面积,达到增加泥水接触时间的目的;b.模仿UASB工艺,采用虹吸脉冲布水的方法,使布水均匀;c.控制每次脉冲的时间在5~7min,通过脉冲布水,可以造成剧烈搅动,激起池底的沉积污泥,又一次加强泥水之间的接触;d.根据实际经验确定污水在池中的停留时间,而不是单纯采用一般的容积负荷来设计池容。 )mZ`j.  
K)0 6][ ,  
  ④接触氧化池
)r1Z}X(#d  
Ar=pzQ<Z{  
  设计的接触氧化池有以下特点:a.采用组合填料。b.采用微孔曝气器布气,提高氧的利用效率。工艺采用的气水比为25∶1,设置4台SSR型鼓风机,平时2用2备,特殊情况下3用1备,空气流量为40m3/min。在运行过程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接触氧化池末段设置中间沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脱落的膜,并回流至水解池,使最终进入斜管沉淀池中的泥量有所减少,继而减少沉淀池中药剂的用量。同时,回流到水解酸化池的污泥由于有比较长的停留时间,大部分能够得到消化[2]。d.设计水力停留时间为8 h。 JT<Ia  
}kXF*cVg  
  ⑤斜管沉淀池 2@ACmh  
K#F~$k|1B  
  斜管沉淀池设计为两个并联使用,反应区与沉淀区设计在一起。表面负荷为1.5m3/(m2·h),水力停留时间为2.25 h。废水在进入沉淀池之前已加药,所加药剂为PAC和PHP,它能去除相当一部分的CODCr和色度。特殊情况下,色度如不能达标,则投加漂白水脱色。 D@4hQC\  
3 行过程与结果 <6n(a)L1  
  2000年6月15日开始调试,按照设计处理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池与接触氧化池中。调试运行阶段,由于废水可生化性差,一般采用投加营养料提高BOD与COD的比值来提高废水的可生化性,培养、驯化微生物对废水的适应性。投加的养料有面粉、糖、尿素、磷。 v =SC*  
  对于水解酸化池,调试初始阶段控制BOD/COD>0.3,控制每天的进水量在设计流量的10%~15%。7 d后,开始加大处理量,同时监测水解池中的pH与CODCr。运行一段时间后,填料上长有生物膜,水解酸化池中存在指示性微生物,这种微生物呈杆状,当水解酸化池中处理效果好时,它们的数量多且比较活跃。运行正常后,处理水的pH值变化明显且比较稳定,COD去除率一般在40%左右,色度也有明显变化。当然,投加养料不能中止,否则处理效果将变差。 ";",r^vr\  
{v]A`u )  
  水解酸化后的处理水进入接触氧化池中进行曝气,调试阶段采用投加糖等养料的方法来增强处理效果,促进生物膜的生长,并控制溶解氧在2~4 mg/L。刚开始运行时,池内有大量的泡沫,说明表面活性剂还大量存在,运行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,难处理的表面活性剂ABS经过水解酸化处理后,分子结构发生了变化。采泥样镜检可以看到丰富的钟虫以及轮虫、线虫,其他的原生动物也较多。在接触氧化池内,CODCr、色度得到明显的去除,运行近3个月时的CODCr监测结果如表4所示。 =`vUWONn  
表4 各单元出水CODCr的监测结果  mg/L
XF{}St~(  
日期
jr@<-.  
原水
M*+_E8Lh  
水解池出水
#xE" ];  
接触氧化池出水
> -J d@7-  
沉淀池出水
V!3O 1  
9月1日
 @;d (>_n  
950.8
M_UhFY='  
694.1
$xlI"-(  
182.70
Suk RJvi  
100.22
6#.z:_  
9月2日
+`_%U7p(  
745.67
SgFyv<6>:  
484.69
N~g'Z `  
124.82
Qy5\qW'  
82.37
SpjL\ p0  
9月3日
@B*?owba>  
723.41
yo") G!BN  
450.38
HpuHJ#l  
105.27
^'*9,.ltd  
75.63
\O^b|0zc  
9月4日
UP 75}h9  
840.0
?msx  
478.83
(p-a;.Twj  
134.45
j{0_K +B  
89.62
k6QQoLb$V  
9月5日
oXK`=.\  
650.37
`BmAu[(e&  
357.70
lnEc5J@c>i  
95.74
"$;=8O5O  
71.42
KtA0 8?B  
9月6日
h$_Wh (  
620.49
l=`)yc.  
341.27
!O-q13\Y  
89.61
tMad 2,:  
65.24
vS6}R 5  
9月7日
tYC`?HT  
679.64
[#fXmW>N/  
384.19
+M /04  
98.82
i44UqEb  
67.33
p4\%*ovQt  
9月8日
4d)w2t?H%  
845.89
`o8b\p\zn  
524.45
|{k;p fPV  
137.44
2T<QG>;)j  
88.45
VHsuC$3W  
9月9日
<T[%03  
812.57
[CGvM {  
479.42
Xw!eB?A  
108.87
Y.sf^}  
75.57
AMA :hQ  
9月10日
BP6;dF5 E  
889.82
KOv ar0  
503.40
2/RK pl &  
151.02
r+3V+:f  
94.76
w~afQA>  
9月11日
{H#1wu^]O$  
703.27
cveTrY}g  
392.21
aj51%wKMb:  
93.99
9E) *X  
65.54
4,tMaQ  
9月12日
q<o*rcwf ^  
587.34
7f8%WD)  
300.62
\)eHf 7H  
85.00
^+oi|y  
69.42
TC?kuQI  
9月13日
^W9[PE#F  
634.68
`I,A7b  
345.91
H/Cv?GJF  
100.32
V.)y 7B  
75.67
.3?'+KZ,  
9月14日
nL5Gr:SLo  
579.79
p^Ca-+R3  
300.56
7Ro7/PT (  
92.47
pP68jL  
70.74
/O|!Sg{  
9月15日
uYIw ?fXy  
678.89
uEWWY t  
377.74
c=I!?a"  
101.86
7IBm(#  
73.50
B7nMy oj  
HB {-^9{E  
  一般情况下,接触氧化池的出水CODCr和SS还比较高,在进入斜管沉淀池时要投加PAC和PHP,投加量可根据经验或做小试确定。当水质变化较大时,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有时偏高,还要在脱色池中投加漂白水进一步去除色度。因为沉淀池采用斜管,表面负荷较小,但出水中SS一般能达标。沉淀池中的污泥排入污泥浓缩池中浓缩,再经板框压滤机脱水。 YH)U nql  
4 主要运行费用分析 jPP aL]  
  运行费用由以下几个方面组成:投酸费用,泵、鼓风机、以及其他机械设备运行费用,药剂费用,养料费,人工费用等。 po*s  
W0tBF&E"  
  ①投酸费用:由于该厂为新建厂,生产工艺中无碱回收系统,故每天的中和用酸量较大,将近2 kg/m3,硫酸按450元/t计算,投酸的成本为4500 元/d。 _S8]W !c  
Ptzha?}OZ  
  ②电费:一般情况下,运行两台鼓风机,每台功率为55kW;每天运行两台7.5kW水泵,总功率为125kW。按实际运行功率100 kW计算,用电量为2400 kW/d,则电费为2400 元/d。 *`ehI_v :  
9V?MJZ@aG  
  ③药剂费、养料费:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均价1800元/t计算,则药剂费用为3600 元/d;实际运行时,每天投加的养料费用也不少于800 元/d。 $LAaG65V  
ll1?I8}5|  
  经初步估算,该厂的废水处理费用至少在2.26元/t以上。估计碱回收开展起来后,运行费用会有所降低,但也在1.4元/t以上。 S#jH2fRo  
5 结论 (loUO;S=  
  ①当进水水质超过设计指标时,一般难达到排放标准。 j!mI9*hP  
=zVbZ7  
  ②即使运转正常时,适当的投加养料是必须的,否则处理效果将变差。 IL3,dad'^  
?-#w [J'6  
  ③整个运行系统中,处理效果的好坏关键在于水解酸化工艺是否运转正常。 4 E 4o=Z|K  
L$ ]D&f8:  
  ④膜式水解酸化、接触氧化法处理印染废水,特别对于难生化处理的浆料、染料,是一种行之有效的工艺。 ;TmwIZ  
Se"\PxBR  
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