一、前言 5owUQg,W
我厂#7锅炉除尘器为MCS-3400型麻石湿式除尘器,自安装运行后,内部积灰严重。积灰部位在除尘器进口、切向过渡段以及进入除尘器水膜处1/3段,形成积灰高度2米左右,且除尘器底部也形成了大量积灰。积灰问题破坏了除尘器筒内的动力场,除尘器阻力增大,引风出力下降,影响了锅炉的经济性。同时,大量积灰使清灰工作劳动强度加大。该问题已成为锅炉运行、检修的一个突出问题。经长观察、测量、分析,该除尘器每次积灰情况大致相同,而且无论如何调整水量,积灰情况也没有改变,检修人员对可能造成积灰的其它因素进行了多次查找、检修,积灰情况也未得到改善。最后,确定除尘器进口文丘里烟道尺寸误差过大,不符合最优尺寸,造成积灰问题。因此,我们着手对文丘里烟道出口(即除尘器主筒进口)尺寸进行了改造。 j
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二、分析、计算及解决办法 DSM,dO'
下面是我厂矩形文氏烟道的俯视示意图,由渐缩管、喉部及渐扩管组成。含尘气流进入渐缩管,气流速度逐渐增加,在喉部气流速度最高,气流在渐扩管内速度逐渐降低,静压得到一定的恢复,所以流速的降使除尘器很容易积灰。未改造前文氏烟道各部分尺寸测量为:渐缩部分L1=1.8m A1=1.6m、渐缩段进口高度H1=2m;渐扩部分L2=4.2m、A2=1.0m,渐扩段高度H2=1.65m;喉部长度L0=0.05m,喉部宽度A0=0.5m,喉部高度H0=1.5m。从空气动力的角度分析,文氏管各部分尺寸存在最优尺寸的选择。所以必须对原文氏烟道各部分尺寸进行校核。 oi::/W|A+
1、校核时,按锅炉满负荷单台文氏烟道处理烟气量情况进行,并以当量直径的方法计算。因喉部长度极短,可认为无喉部长度L0。实际测量喉部流速v0=48m/s,单台处理烟气量Q0=128304m3/h。喉部截面:0.5×1.5=0.75m2,当量直径Φ0=0.98m;渐缩段进口截面:A1 H1=1.6×2=3.2m2,当量直径Φ1=2.02m;渐扩段出口截面:A2 H2=1.0×1.7=1.7m2,当量直径Φ2=1.47m。所以,对文氏烟道最优尺寸校核情况如下: n,wLk./`
(1)喉部当量直径 = `-hFk88
实测渐缩管扩张角 =30°,渐缩管的长度 按入口当量直径 及喉部当量直径 确定: (=j]fnH?
(2) }e9E+2}Z\
实测渐扩段的扩张角α2=10°,渐扩段烟道长度 根据出口直径 及喉部当量直径 确定: r\F`xtR(
(3) %A,4vLe~6
2、从以上对文氏烟道的校核计算可以看到:渐缩段长度 为1.95m、喉部的尺寸当量直径 为0.977m,渐扩段烟道长度 为2.5m。而实测渐缩段长度L1=1.8m,喉部当量直径Φ0=0.98m,渐扩段长度L2=4.2m。所以,渐缩段、喉部实测尺寸与最优尺寸校核误差很小,能够满足最优尺寸的选择要求。渐扩段校核长度与实测长度相差1.4m,不能满足其最优尺寸的选择要求。为了满足文氏烟道渐扩段实测长度为最优尺寸,必须减小渐扩段出口尺寸,即减小渐扩段扩张角α2和出口当量直径Φ2,并换算为矩形烟道尺寸,其高度不变,只减小宽度值,以满足最优尺寸要求。具体减小数值 (扩张角)、 (出口当量直径)及渐扩段出口宽度 确定情况如下: </5uB'
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渐扩段扩张角一般取为 =6°--7°,根据渐扩段最优选择式,出口当量直径 可由扩张角 、喉部当量直径 及渐扩段长度L2确定。 R
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=6°渐扩段出口当量直径: = 1.3m。
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所以渐扩段出口截面应为:( /2)2π=(1.3/2)2×3.14=1.32m2。 HC@E&t